BCS100 独立式电容调高器
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使用现场存在较大干扰,可适当降低“随动增益系数”参数。
4.2.2 跟随运动时经常会碰撞板面
标定范围设置过小或 Z 轴速度设置过大
标定范围设置过小意味着跟随运动的减速距离越小,而此时若 Z 轴速度设置
过大,而跟随到位时 Z 轴速度仍然未降至 0,此时就会产生过冲。跟随到位时的
Z 轴速度越大,则过冲越大。Z 轴速度大于 100mm/s 时, 标定范围建议 15mm。Z
轴速度大于 250mm/s 时,标定范围建议设置为 20~25mm。
伺服刚性设置过小
伺服刚性设置过小,会导致伺服的响应滞后于控制器的控制信号,导致碰撞
板面。如松下 MINAS A5 系列伺服,建议刚性设置不低于 13 级。
电容标定问题
当 BCS100 中存储的电容与实际被测电容偏差较大时,可能会出现跟随运动
碰撞板面。比如喷嘴温度异常升高很多,或者连接不牢。此时先找到问题的原因
所在,解决问题后重新标定电容。
陶瓷体锁紧螺母没有拧紧
陶瓷体锁紧螺母没有拧紧,可能导致检测电容不稳定。检测指标是吹气电容
变化小于 50。
4.2.3 跟随的高度与实际设置的高度误差较大
参数设置不正确
丝杆的导程与实际导程不匹配,调高器速度增益参数与驱动器的设定值不匹
配均会导致出现此问题。
标定问题
跟换喷嘴后没有重新做浮头电容标定,往往会出现上述现象。
激光散射到喷嘴上导致喷嘴温度异常升高,或吹气导致电容变化较大等
不正常原因,改变了切割头的本体电容。
4.2.4 上抬高度不正常
切割时,发现上抬的高度越来越低。此时需要关注是否机械打滑了,或者机
械连接不正常。
4.2.5 升级时提示“校验错误,ARM 升级失败”
升级文件可能被病毒感染。
4.2.6 浮头标定时,碰不到板面就上抬了
请确认标定参数中设置的“跟踪对象”是“金属”还是“非金属”
4.2.7 开机显示主板初始化失败
供电异常等原因可能会导致 BCS100 上电时无法加载主控程序。去官网下载
最新的程序升级包刷新程序即可解决此问题。
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